蓖冷机系统蓖冷机技改后,在生产过程中遇到问题有:一段传动电机能力偏小,当窑内出现大块或掉窑皮时,蓖床经常出现电流过载跳停,造成蓖床压料,引起蓖板高温,烧坏蓖板。一段蓖室密封风机风量偏小,蓖板之间密封性能差,蓖板之间漏料严重,造成蓖板磨损;窑头和蓖冷机都未安装摄像头,操作员无法判断窑内和蓖冷机的工作情况。操作控制不当,蓖冷机速度控制失调,开或停窑时蓖冷机没有间隔运行,蓖板上的冷物料被排空,红料和蓖板直接接触,造成蓖板高温等一系列问题。其中,就造成蓖板磨损严重和多次烧坏,使得传动梁受热变形,造成停窑8次,累计时间192h。
利用检修机会,我们对蓖冷机进行了整改。具体有:更换烧坏的蓖板和传动梁;增设窑头和蓖冷机摄像头;一段传动电机改为30kw,45HZ的变频调速器;一段蓖床增加l台密封风机。此外,操作中调整好窑喂料和蓖床速度的匹配关系,在开或停窑时一段蓖床采取间隔运行等。通过采取上述系列措施后,蓖冷机运行正常,人窑二次风温度从改造前950℃提高到1050℃左右,出蓖冷机熟料温度小于10℃。我公司悠窑燃无烟煤技改后运行情况简介和烧坏现象,蓖冷机运行状况良好。
几点感受实施燃无烟煤技改后的试生产初期,因多种原因,系统运行曾出现过一些问题。经分析总结并采取相应的技术和管理措施后,生产逐步转人正常。(2)蓖冷机能力。改造后,冷却机冷却效率高,入窑二次风温从原来950℃提高到1050℃,出蓖冷机熟料温度230℃降到小于10℃,人窑头电除尘温度由380火二下降到280℃。这说明蓖冷机改造是比较成功的。(3)燃无烟煤情况。考虑到我公司#5窑技改工程和#4窑新建工程在la内同时进行,2台窑同用原煤均化堆场,在无烟煤和烟煤搭配过程中2台窑同时兼顾,2002年2月无烟煤掺量达到40%,3月无烟煤达到5%,4月份无烟煤达到70%,系统运行一切正常。
免责声明:矿库网文章内容来源于网络,为了传递信息,我们转载部分内容,尊重原作者的版权。所有转载文章仅用于学习和交流之目的,并非商业用途。如有侵权,请及时联系我们删除。感谢您的理解与支持。